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搜索结果: 1-7 共查到冶金工程技术 强化冶炼相关记录7条 . 查询时间(0.094 秒)
莱钢3#3200m3高炉采取合理的上下部调剂、优化炉料结构、稳定合理的操作炉型等措施,生产指标不断优化,2011年9月份月利用系数达2.52t/ (m3 ·d),全月有12d日产量在8200t以上,高炉连续稳产高产,实现了强化冶炼
张钢对5#高炉采取减少入炉料粉末、合理的装料制度、扩大风口面积、调整压差等多种强化措施,同时加强炉前工作管理,从而改善了高炉各项技术经济指标,其中焦比等主要经济指标处于历史最好水平。
济钢在120m3高炉炉役后期采取增设炉底冷却水管及钒钛矿护炉的措施,解决了护炉和强化冶炼的矛盾,在确保安全生产的基础上,通过采取优化炉料结构、推行大料批技术等强化冶炼措施,高炉炉役后期取得了较好的技术经济指标,利用系数达到了3.257t/(m3.d)。
针对1#350m3高炉已进入炉役后期、设备老化和各种不确定因素增加的现状,通过采用富氧鼓风与风机并联、高风温和“提碱控硅加酸洗”操作法、炉缸表面埋设电偶等炉内操作技术,采取加强设备管理、炉前和上料的操作与管理等措施,确保了高炉的稳定顺行,优化了各项技术经济指标,利用系数达到3.565m3/(t.d),焦比、煤比分别达到399kg/t、136kg/t。
针对2#高炉扩容改造存在的设备不配套、上料系统故障多、休风率高等问题,改造了料 车、上料斜桥头部弯轨和压轨以及煤气净化系统,优化了设备管理,设备休风率由1.65%降至0.62%以下。为探讨高炉操作新技术,通过采取精料入炉、推行大料批技术、调整送风制度、降低生铁含硅量等强化冶炼的措施,保证了高炉生产稳定顺行,高炉利用系数达3.775t/(m3.d)。
泰钢2#高炉易地大修后,通过采取改善原燃料质量,加强炉前管理,使用高质量风口,降低生铁含硅量,建立合适的上下部调剂原则等措施,使高炉冶炼不断强化,高炉利用系数达到了3.22t/m3·d,焦比降至522kg/t。
该项目根据本钢150吨转炉具体条件,研究开发出适宜小炉容比转炉(炉容比小于0.8)采用的“复吹转炉强化冶炼工艺技术”。主要包括:1、强化供氧技术;2、平稳吹炼工艺;3、快速成渣技术;4、强搅拌复合吹炼工艺;5、终点控制和超低磷钢冶炼等六项工艺技术,达到提高生产效率,提高钢水洁净度,降低生产成本,实现负能炼钢和不倒炉直接出钢等冶金效果。主要研究结果:成功开发出“150吨复吹转炉强化冶炼工艺技术”,解...

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